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山东招远项目改造

北京中科方盛能源科技有限公司
联系方式: 13691282498

地址: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号
北京中科方盛能源科技有限公司
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地址: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号中关村创新产业园
产品介绍

项目介绍:

金城热力为热电厂低真空供热方式,其管网位差为62米,电厂海拔高度处于中间,全部管网均为直连方式(末设板换)。


基础数据

Ø供暖面积:270万平方米(入网)

Ø热源:电厂凝汽机组(12.+6x2MW) 

Ø供暖方式:低真空循环水

Ø网布置:北线、南线、东线.分配站:62个

Ø分配站海拔高度:最高:123米,最低:59米

Ø供暖半径:3.4公里

 




招远市金城热力管网改造能耗分析

1、 招远市金城热网改造前后概况

供暖面积:原180万m2,改造后270万m2

热源:电厂凝汽机组(12.+6x2MW)

供暖方式:低温循环水

管网布置:北线、南线、东线.分配站:62个

分配站海拔标高:最高:123米,最低:59米(差值64米)

分配站数量62个

供暖半径:3.4公里。

改造前水泵总功率为2400KW;改造后,水泵总功率为2027.29KW,

其中,二级泵功率:959.25KW

三级泵功率:746.29KW

热源厂泵功率:321.75KW。

2、    输配能耗分析

(1)  改造前单位供暖面积功耗为:2400/180=13.33 KW/万m2

(2)  改造后单位供暖面积功耗为:2027.29/271.15=7.48KW/万m2

(3)  节能率:(13.33-7.48)/13.33×100%=43.9%

(4)  改造前每年的耗电量为:

180×13.33×24×120=6.91×106KWh

电价取0.6元/ KWh,则全年供暖季节总电费为:

6.91×106×0.6=415万元

改造后每年的耗电量为:

271.15×7.48×24×120=5.84×106KWh

电价取0.6元/ KWh,则全年供暖季总电费为:

5.84×106×0.6=350万元

(5)  节约电量:

供暖面积271.15万m2,全年供暖时间取120天,则全年节约电量为:

271.15×(13.33-7.48)×24×120=4.568×106KWh

    (6) 节约电费:

电价取0.6元/ KWh,则全年供暖季节约电费为:

供暖面积271.15万m2

4.57×106×0.6=3.51×106元=274万元

        (7) 输配电耗降低43%。

3、减少管网失热水量51%

改善管网水力平衡后,减少了用户放水问题。

改造前平均失水量:2700m³/h,

改造后平均失水量:1323m³/h,下降51%。

4、提高汽机供暖季发电量1%

改善管网水力平衡后,降低了管网回水温度,改善了汽机真空度,提高了发电量1%。

改造前凝汽器进出口温度:47℃/58℃(设计负荷);

改造后凝汽器进出口温度:43℃/62℃(设计负荷)。

 

5、安全运行

实现管网分级循环工况,保证了汽机的安全运行。

改造前,首站主循环水泵在事故状态停运时,管网回水压力将瞬时超过凝汽器承压值,造成汽机停运。

改造后, 首站热源循环水泵在事故状态停运时, 管网供回水压不会增高,保证了汽机的安全运行。

在改造后的第二个供暖季期间,曾发生两次电厂突然停电事故(主输电网短路),管网水压未升高。


项目介绍:

金城热力为热电厂低真空供热方式,其管网位差为62米,电厂海拔高度处于中间,全部管网均为直连方式(末设板换)。


基础数据

Ø供暖面积:270万平方米(入网)

Ø热源:电厂凝汽机组(12.+6x2MW) 

Ø供暖方式:低真空循环水

Ø网布置:北线、南线、东线.分配站:62个

Ø分配站海拔高度:最高:123米,最低:59米

Ø供暖半径:3.4公里

 




招远市金城热力管网改造能耗分析

1、 招远市金城热网改造前后概况

供暖面积:原180万m2,改造后270万m2

热源:电厂凝汽机组(12.+6x2MW)

供暖方式:低温循环水

管网布置:北线、南线、东线.分配站:62个

分配站海拔标高:最高:123米,最低:59米(差值64米)

分配站数量62个

供暖半径:3.4公里。

改造前水泵总功率为2400KW;改造后,水泵总功率为2027.29KW,

其中,二级泵功率:959.25KW

三级泵功率:746.29KW

热源厂泵功率:321.75KW。

2、    输配能耗分析

(1)  改造前单位供暖面积功耗为:2400/180=13.33 KW/万m2

(2)  改造后单位供暖面积功耗为:2027.29/271.15=7.48KW/万m2

(3)  节能率:(13.33-7.48)/13.33×100%=43.9%

(4)  改造前每年的耗电量为:

180×13.33×24×120=6.91×106KWh

电价取0.6元/ KWh,则全年供暖季节总电费为:

6.91×106×0.6=415万元

改造后每年的耗电量为:

271.15×7.48×24×120=5.84×106KWh

电价取0.6元/ KWh,则全年供暖季总电费为:

5.84×106×0.6=350万元

(5)  节约电量:

供暖面积271.15万m2,全年供暖时间取120天,则全年节约电量为:

271.15×(13.33-7.48)×24×120=4.568×106KWh

    (6) 节约电费:

电价取0.6元/ KWh,则全年供暖季节约电费为:

供暖面积271.15万m2

4.57×106×0.6=3.51×106元=274万元

        (7) 输配电耗降低43%。

3、减少管网失热水量51%

改善管网水力平衡后,减少了用户放水问题。

改造前平均失水量:2700m³/h,

改造后平均失水量:1323m³/h,下降51%。

4、提高汽机供暖季发电量1%

改善管网水力平衡后,降低了管网回水温度,改善了汽机真空度,提高了发电量1%。

改造前凝汽器进出口温度:47℃/58℃(设计负荷);

改造后凝汽器进出口温度:43℃/62℃(设计负荷)。

 

5、安全运行

实现管网分级循环工况,保证了汽机的安全运行。

改造前,首站主循环水泵在事故状态停运时,管网回水压力将瞬时超过凝汽器承压值,造成汽机停运。

改造后, 首站热源循环水泵在事故状态停运时, 管网供回水压不会增高,保证了汽机的安全运行。

在改造后的第二个供暖季期间,曾发生两次电厂突然停电事故(主输电网短路),管网水压未升高。